KBK軌道的吊掛也是一個重要的標準組件,一般位于上或者是軌道懸掛架內,可以用兩只球絞長螺母進行安裝。需要注意的是連接時所有的螺栓都需要用規定的力矩擰緊。這樣才能吊掛起輕型軌道。
吊掛安裝好之后,需要進行軌道的連接,可以用帶有萬向接頭的六角套筒扳手來連接螺栓,連接是應該確保螺栓按照規定的力矩均勻的擰緊,如果螺栓的接頭兩端擰的不一樣緊,就會導致軌道彎曲,而懸掛好幾根軌道時,需要在同一個水平面內,而且要是一條直線。即使有誤差,水平高度也不能超過10mm。
接下來,還需要將運行小車組、電纜小車及內置緩沖器裝入軌道。為了安裝成功,軌道的頂部需要鉆孔,還要用緩沖器的端蓋封閉軌道的端頭,并且按照規定力矩擰緊端蓋上的螺栓,來保證小車運行安全。
所有運行小車
1)在進行下列檢查工作前,應防止起重機主梁掉落(可以采用鋼絲繩預先吊掛)。檢查起重機吊環上的螺栓和鉸接球窩之間的連接:配合是否正確,是否磨損、需潤滑、有缺陷或滑動套丟失。為易于檢查連接處,必要時可松開軌道懸掛夾螺栓。
2)下列檢查每年至少進行一次,在惡劣工作條件下需要更頻繁地進行檢查。對于電氣設備,必須檢查集電小車和電纜滑架是否磨損,隔離開關、接線盒和電纜是否損壞。如果電纜損壞,必須立即更換。根據有關的使用手冊檢查電動葫蘆和摩擦輪運行驅動裝置。 KBK軌道
KBK起重機先導控制油路在使用中出現的三種故障及排除方法:
一是先導手柄操作的微動性變差,即KBK起重機變幅、起升機構在吊重作業時柔性變差,操作變幅時變幅缸不能緩慢伸縮,整個吊臂起落幅度很大,不能完成精吊裝作業;起升機構也存在同樣的問題,重物起吊不能微動,經測量,先導油路的控制壓力正常(一般為3MPa)。其次,檢查先導比例閥(操作手柄閥),沒有泄漏。后,懷疑回油壓力高,使主閥芯兩側壓差變小,導致主閥芯開口量與先導比例閥位移量不成比例。經詢問用戶,兩年中不曾清洗過回油濾芯。打開回油濾油器發現,回油濾芯已被污物堵塞,更換新濾芯后動作恢復正常。
二是吊重時起升機構抖動,在吊重作業時發現,卷筒時轉時停,不能連續工作,并有明顯的振動。當加大發動機油門時,故障依舊,同時還伴有發動機憋車的現象。經測量,在起升機構液壓油路中,節流閥之前進入制動活塞的控制油壓力正常(1.5-1.8MPa)。其次,排除了起升平衡閥被污物卡住的可能性。后,判斷制動油路單向節流閥可能被堵,拆檢單向節流閥發現,閥芯上0.6mm的節流孔已被污物堵塞,使節流閥之后進入制動活塞的壓力油被節流,壓力低于1.8MPa,制動活塞不能完全打開,清除污物后,起升機構工作恢復正常。
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