滑輪安全技術檢查
應有防止鋼絲繩脫槽的裝置,且可靠有效。滑輪應轉動良好,出現下列情況應報廢:(1)裂紋;(2)輪槽不均勻磨損達到3mm;(3)輪槽壁厚磨損達到原壁厚的20%;(4)磨損使輪槽底部直徑減少量達到鋼絲繩直徑的50%或者存在其他損害鋼絲繩的缺陷。
卷筒安全技術檢查
多層纏繞的卷筒,端部應有比外層鋼絲繩高出2倍鋼絲繩直徑的凸緣,卷筒壁不應有裂紋或過度磨損。卷筒出現下列情況之一時,應當予以報廢:(1)裂紋;(2)卷筒壁磨損達到原壁厚的20%。
常見故障的原因
1.電動機沒有啟動力矩,或空載時不能啟動,并發出不正常聲音。
原因:
(1)三相電源電路(包括閘刀開關、引線定子繞組)有一相斷電,造成單相啟動。
(2)電源電壓過低。
(3)軸承過度磨損,使轉子靠近定子的一側,造成定子與轉子不同心,氣隙不均勻。
2.電動機啟動力矩小,有載時不能啟動,負載增大時電機停轉,有時發出強烈雜聲,局部發熱。原因:電網電壓低,繞組有匝間短路,轉子繞組中有斷線或脫焊現象,啟動后一相斷線造成單相運行。
3.啟動電流大,而且不平衡,聲響大,造成保護裝置動作而切斷電源。原因:定子繞組接線方法可能不正確,繞組對地絕緣老化。
KBK起重機先導控制油路在使用中出現的三種故障及排除方法:
一是先導手柄操作的微動性變差,即KBK起重機變幅、起升機構在吊重作業時柔性變差,操作變幅時變幅缸不能緩慢伸縮,整個吊臂起落幅度很大,不能完成精吊裝作業;起升機構也存在同樣的問題,重物起吊不能微動,經測量,先導油路的控制壓力正常(一般為3MPa)。其次,檢查先導比例閥(操作手柄閥),沒有泄漏。后,懷疑回油壓力高,使主閥芯兩側壓差變小,導致主閥芯開口量與先導比例閥位移量不成比例。經詢問用戶,兩年中不曾清洗過回油濾芯。打開回油濾油器發現,回油濾芯已被污物堵塞,更換新濾芯后動作恢復正常。
二是吊重時起升機構抖動,在吊重作業時發現,卷筒時轉時停,不能連續工作,并有明顯的振動。當加大發動機油門時,故障依舊,同時還伴有發動機憋車的現象。經測量,在起升機構液壓油路中,節流閥之前進入制動活塞的控制油壓力正常(1.5-1.8MPa)。其次,排除了起升平衡閥被污物卡住的可能性。后,判斷制動油路單向節流閥可能被堵,拆檢單向節流閥發現,閥芯上0.6mm的節流孔已被污物堵塞,使節流閥之后進入制動活塞的壓力油被節流,壓力低于1.8MPa,制動活塞不能完全打開,清除污物后,起升機構工作恢復正常。
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